出磨提升機(jī)機(jī)尾輪軸在線經(jīng)濟(jì)修復(fù)
2020-11-23俞潘濤
(安徽理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院)
摘 要: 某公司2×120萬噸/年水泥粉磨生產(chǎn)線一期工程,目前使用的出磨提升機(jī)型號為ZYL1100,用于輸送出磨的水泥。設(shè)備在運(yùn)行時產(chǎn)生很大的振動,機(jī)尾輪軸與兩邊軸承座接觸部分的直徑越變越小,針對此提出了在線修復(fù)措施。
關(guān)鍵詞:提升機(jī);尾輪軸;在線修復(fù)
某公司2×120萬噸/年水泥粉磨生產(chǎn)線一期工程,目前使用的出磨提升機(jī)型號為ZYL1100,用于輸送出磨的水泥。該提升機(jī)使用的是中央鏈鏈條,機(jī)頭和機(jī)尾的鏈輪均為無齒型,傳動裝置的連接方式為直聯(lián),機(jī)尾的軸承結(jié)構(gòu)采用的是滑動軸承,提升量690m/h,提升高度30.9m,鏈速1.77m/s。該提升機(jī)為該公司粉磨站核心部件,其運(yùn)轉(zhuǎn)率直接影響其公司粉磨系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
一、運(yùn)行缺陷及原因分析
該提升機(jī)機(jī)尾輪軸兩端采用的是滑動軸承(如圖1a所示),軸承外套固定在兩邊的滑道架上,軸承內(nèi)套通過軸端的聯(lián)接鍵與機(jī)尾輪軸相連,并與之同步轉(zhuǎn)動。機(jī)尾輪自帶配重,因此在正常運(yùn)行時,機(jī)尾總成在機(jī)殼兩端的滑道槽內(nèi)給鏈條一個垂直向下的壓力,使機(jī)頭輪面與鏈條之間產(chǎn)生足夠大的摩擦力,從而帶動鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)。
機(jī)尾輪軸的材質(zhì)為40Cr調(diào)質(zhì),滑動軸承的材質(zhì)為耐磨合金,其材質(zhì)硬度大于軸的材質(zhì)硬度。機(jī)尾輪軸與滑動軸承的連接為間隙配合,由于現(xiàn)在提升機(jī)的提升量比設(shè)計(jì)量提升了10%,負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)時鏈條會出現(xiàn)擺動的情況,這樣會導(dǎo)致機(jī)尾輪軸發(fā)生軸向竄動,機(jī)尾部分在運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中能明顯觀察到振動。機(jī)尾輪軸與滑動軸承內(nèi)套之間的間隙為1mm,在負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中,軸端面的聯(lián)接鍵不斷承受軸承內(nèi)套給它的剪切力和摩擦力,軸承內(nèi)套與其接觸的面也有一定程度磨損。聯(lián)接鍵磨損一定程度后(如圖1b所示),機(jī)尾輪軸無法帶動軸承內(nèi)套同步運(yùn)轉(zhuǎn),由于軸承外套固定在滑道架上沒有徑向運(yùn)動的空間,因此,當(dāng)軸端面的聯(lián)接鍵轉(zhuǎn)出鍵孔時就會抵住軸承內(nèi)套的內(nèi)側(cè)端面,同時給軸承座一個徑向的壓力,當(dāng)聯(lián)接鍵轉(zhuǎn)回鍵孔部位時,軸承座所承受的徑向壓力又突然消失。由此產(chǎn)生的結(jié)果是,機(jī)尾輪軸在軸承內(nèi)套中轉(zhuǎn)動,而軸承內(nèi)套卻不再隨軸同步轉(zhuǎn)動,軸端面的聯(lián)接鍵在軸承內(nèi)套里加速磨損,設(shè)備在運(yùn)行時產(chǎn)生很大的振動,機(jī)尾輪軸與兩邊軸承座接觸部分的直徑越變越小,如此下去會出現(xiàn)斷軸,情況相當(dāng)危險(xiǎn)。

圖1 提升機(jī)機(jī)尾輪軸磨損示意圖
二、改造方案
去年夏季在利用磨系統(tǒng)檢修期間,該公司為出磨提升機(jī)更換了一套新的機(jī)尾輪,但僅僅運(yùn)行半年時間后,發(fā)現(xiàn)機(jī)尾輪軸再次出現(xiàn)同樣的磨損情況。經(jīng)分析得出機(jī)尾輪軸與軸承內(nèi)套之間的間隙配合是導(dǎo)致產(chǎn)生上述運(yùn)行缺陷的誘因,由于當(dāng)時生產(chǎn)比較緊張,沒有足夠的時間去更換新的機(jī)尾輪,所以采用了一種在線修復(fù)的辦法,使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
先測量被磨損后的軸徑尺寸和軸承內(nèi)套的內(nèi)徑尺寸,包括軸承內(nèi)套端面上鍵孔的尺寸,根據(jù)測量所得的尺寸加工一個聯(lián)接套(如圖2所示),該聯(lián)接套材質(zhì)為40Cr調(diào)質(zhì),為保證其耐磨度,將其表面調(diào)質(zhì)深度2mm。由于在原始的軸端加聯(lián)接套,因此軸的長度和原始尺寸相比變長了,為了保證安裝,于是將軸端多出的部分切割掉,把凸凹不平的表面打磨平整,再將聯(lián)接套裝在被磨損的軸端。聯(lián)接套就位后通過焊接將其固定在機(jī)尾輪軸端,使機(jī)尾輪軸恢復(fù)原始的狀態(tài)和功能,帶鍵的一端與軸承內(nèi)套較緊密的連接,并且通過焊接將其與軸承內(nèi)套連在一起,如此以來,兩者在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中就不會發(fā)生相對運(yùn)動,Z后將拆下的部件逐一安裝恢復(fù)。

圖2 焊接后的提升機(jī)機(jī)尾輪軸
三、改造結(jié)果
安裝結(jié)束后,先對出磨提升機(jī)進(jìn)行輔傳試車,打開在機(jī)尾輪兩側(cè)殼體上的觀察孔,通過半個小時時間的觀察,未發(fā)現(xiàn)有異常響聲和振動,機(jī)尾輪運(yùn)轉(zhuǎn)良好。自2014年2月份修復(fù)至今,已使用八個月左右的時間,期間在檢修過程中,經(jīng)檢查并無異常。可見,此次在線修復(fù)結(jié)果完全滿足現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行要求,且振動情況得到了大大改善。同時提高了設(shè)備的運(yùn)行工況,保障磨系統(tǒng)在銷售旺季時期的安全運(yùn)行。
四、結(jié)束語
該次在線修復(fù)改造的成功實(shí)施后,為水泥粉磨系統(tǒng)在后期的安全、連續(xù)運(yùn)行提供了有力的保障,也為水泥廠同類型問題的解決方案提供可借之鑒。這次在線修復(fù),不僅沒有延長當(dāng)時計(jì)劃檢修的時間,也未?響銷售旺季時的正常生?,方案的成功不考慮間接效益, 僅節(jié)省更換一套新機(jī)尾輪的費(fèi)用約兩萬元。
來源:《四川水泥》2014年11期
