MB2120B型數(shù)控內(nèi)圓磨床電主軸變頻器的改造
2020-11-18張麗娟1 王剛2 張爾魯2
(1.西京學(xué)院機械工程學(xué)院;2.西安法士特集團有限責(zé)任公司)
摘 要:為了將MB2120B數(shù)控內(nèi)圓磨床電主軸的配套變頻器國產(chǎn)化,采用國產(chǎn)通用型臺達VFD- B系列變頻器來代替原進口的VACON NLX系列變頻器。經(jīng)過改造后的內(nèi)圓磨床完全能夠滿足生產(chǎn)需求。經(jīng)過一年多的生產(chǎn)使用,運行穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:變頻器;Z高輸出頻率;電主軸;參數(shù)設(shè)置
0 引言
目前數(shù)控機床電主軸都采用交流伺服控制,但交流伺服電主軸價格昂貴,多用在對速度控制精度要求高、調(diào)速范圍寬、升降速時間短、制動迅速、對分度有要求的場合。無錫機床股份有限公司MK2120B數(shù)控內(nèi)圓磨床對砂輪拖動要求是:砂輪線速度達到55 m/s,換算成砂輪轉(zhuǎn)速為24 000 r/min,不要求調(diào)速及頻繁啟停。故不采用交流伺服電主軸,而采用交流異步高頻電主軸。
從原理上來講,交流異步高頻電主軸電動機其實就是一臺三相異步電動機,驅(qū)動動采用荷蘭產(chǎn)VACONNLX系列變頻器,型號為NLX00465C5H1SSS0000,額定功率為18.5 k V;額定電流為46 A,額定電壓為AC 400 V,由于電主軸為4極,額定轉(zhuǎn)速為24 000 r/min,根據(jù)轉(zhuǎn)速計算公式n=60f/p,所以要求變頻器Z高輸出頻率為800 Hz,而通用VACON變頻器Z高輸出頻率為320 Hz,不能滿足轉(zhuǎn)速要求,所以需要特殊訂貨,一般情況下訂貨周期為90個工作日,而且價格為3萬元左右。如果內(nèi)圓磨床砂輪變頻器發(fā)生故障,在沒有備件的情況下,這臺磨床將會停機Z少3個月。所以我們就希望能找到一個通用變頻器代替進口VACONNLX系列變頻器。
1、實例分析及現(xiàn)狀
臺灣臺達公司VFD-B系列變頻器,Z高輸出頻率Z高為400 Hz,不能滿足800 Hz的頻率要求,現(xiàn)有的電主軸備件有兩種,一種為4極,還有一種為2極。如果把4極磨頭電主軸換成2極的電主軸,根據(jù)轉(zhuǎn)速計算公式n =60f/p,輸入400 Hz的頻率時剛好滿足轉(zhuǎn)速為24 000 r/min的工藝要求,而且電主軸的更換在機械設(shè)計上特別方便。
2、設(shè)計改進及變頻器參數(shù)設(shè)定
基于以上的思路,我們對變頻器重新選型,確定型號為VFD185B43A。圖1是原VACONNLX系列變頻器接線圖,經(jīng)分析,KA1為砂輪電主軸啟動信號,KA7為變頻器故障復(fù)位信號,RO1/1和RO1/2為變頻器故障信號輸出的常閉觸點。

圖1 VACON NLX系列變頻器接線圖

圖2 臺達VFD-B系列變頻器接線圖
實際控制過程為:當(dāng)需要啟動砂輪時,按下手動啟動按鈕或者在零件加工程序中編寫相應(yīng)的M功能 (輔助功能)指令,在CNC系統(tǒng)的PMC中經(jīng)過邏輯運算,將運算結(jié)果輸出到系統(tǒng)I/O板相應(yīng)地址的驅(qū)動晶體管,驅(qū)動晶體管控制外部中間繼電器KA1線圈,KA1線圈得電,KA1的常開觸點閉合,控制變頻器的可編程輸入點DIN1,DIN1在變頻器參數(shù)中設(shè)定為正向啟動功能。DIN1和+24 V端子接通,電主軸啟動,DIN1和+24 V端子斷開,電主軸停止。
變頻器的可編程輸入點DIN2和+24 V端子接通,變頻器復(fù)位,正常工作時DIN2和+24 V端子應(yīng)斷開。RO1/1和RO1/2為變頻器故障信號輸出信號繼電器的常閉觸點,在變頻器正常工作時,RO1/1和RO1/2兩點接通,在變頻器故障報警時RO1/1和RO1/2兩點斷開,也就是變頻器正常工作時PMC的X2.0輸入為1,當(dāng)變頻器故障時,RO1/1和RO1/2兩點斷開,PMC的X2.0輸入為0,PMC將做相應(yīng)的邏輯處理,使CNC系統(tǒng)處于急停狀態(tài),并做出相應(yīng)的報警顯示。
根據(jù)以上的動作要求,將臺達VFD-B變頻器按圖2接線,并按照表1設(shè)置相應(yīng)的參數(shù):
1)此參數(shù)設(shè)定為01或02時,表示進行電動機參數(shù)自動測量,驅(qū)動器接收到運轉(zhuǎn)命令后,立即執(zhí)行自動測量工作。當(dāng)設(shè)定為01時,只測量電動機一次側(cè)電阻值R1,空載電流值參數(shù)07-01需手動輸入,此時電動機不轉(zhuǎn)動;當(dāng)設(shè)置為02時需將負載卸下,自動測量電動機一次側(cè)電阻值R1和空載電流值,自動測量完成后,并將測量值自動寫入?yún)?shù)07-01和07-06。
表1 VFD-B變頻器參數(shù)設(shè)置

2)在節(jié)能運轉(zhuǎn)開啟時,在加減速過程中以全電壓運轉(zhuǎn),定速運轉(zhuǎn)時會由負載功率自動計算Z佳的電壓值供給負載。此功能不適用負載變動頻繁的場合。
3 、安裝調(diào)試
3.1 電動機參數(shù)自動測量
此目的是通過變頻器對電動機參數(shù)自動測量?自動測出電主軸的定子線圈線-線間電阻值和空載電流值,使變頻器對電主軸控制達到Z佳狀態(tài),這樣既節(jié)能又不會使電主軸發(fā)熱太嚴重,對延長變頻器和電主軸的壽命有很大的作用。這一步可通過儀器檢測來完成,如果要精確測量并得到電動機每相線圈的阻值,需要用雙臂電橋來完成。因為一般的單位很難找到這樣的儀器,而變頻器的該項功能就很容易解決這個問題。具體操作步驟如下:
1)驅(qū)動器的所有參數(shù)設(shè)定為出廠值。
2)將電動機所帶的負載卸掉。
3)將電動機銘牌上的額定電壓寫入?yún)?shù)01-02,額定頻率寫入?yún)?shù)01-01,額定電流寫入?yún)?shù)07-00,電動機極數(shù)寫入?yún)?shù)07-04,額定轉(zhuǎn)差寫入?yún)?shù)07-08。
4)將參數(shù)07-05設(shè)定為02,按下變頻器操作面板RUN鍵,執(zhí)行自動測量動作,此時電動機會轉(zhuǎn)動,執(zhí)行的時間約為:15 s+參數(shù)01-09加速時間+參數(shù)01-10減速時間。
5)執(zhí)行完畢后,檢查參數(shù)07-01和07-06兩個參數(shù)是否已自動將測量數(shù)據(jù)填入。若沒有,則將參數(shù)07-05設(shè)定為02,并按RUN鍵。
3.2 參數(shù)設(shè)置
檢查無誤后,可按照表1的參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)的其他參數(shù)。
3.3 調(diào)試
當(dāng)所有參數(shù)設(shè)定完成后,進行調(diào)試,步驟如下:
1)設(shè)定變頻器的頻率值并檢查電動機的轉(zhuǎn)向。在系統(tǒng)無報警的情況下,在變頻器操作面板上輸入一個范圍在20~30 Hz之間的頻率值,將機床操作方式選擇JOG,點動砂輪啟動鍵,觀察砂輪有無啟停動作。如果砂輪不啟動,則檢查變頻器參數(shù)和變頻器的接線;如果砂輪啟動,則觀察電主軸轉(zhuǎn)向和要求是否一致,如果不一致,檢查電動機電源線相序,并改變電源線相序,使電動機的轉(zhuǎn)向和要求一致。
2) 磨床加速調(diào)整。在變頻器操作面板上輸入400Hz頻率,即電主軸的額定頻率,啟動砂輪,觀察在電主軸加速時有無過電流報警,有報警說明變頻器加速時間參數(shù)設(shè)置過短,適當(dāng)加長01-09加速時間值。經(jīng)反復(fù)調(diào)試后,設(shè)定參數(shù)01-09加速時間值為20 s。若加速過程沒問題,以400 Hz運行一段時間,觀察運轉(zhuǎn)是否正常,也可通過控制面板上LED監(jiān)視電主軸運行時的電流值。如果控制運行時的電流值不大于電動機額定電流40%~50%,則達到要求。
3)磨床降速動作調(diào)整。觀察在電主軸降速時有無過電壓現(xiàn)象。如果有,則說明變頻器減速時間參數(shù)設(shè)置過短,適當(dāng)加長01-10減速時間值即可。
4)嘯叫雜音的調(diào)節(jié)。在升降速及穩(wěn)速無報警后,觀察磨床在運轉(zhuǎn)過程中,電動機有無嘯叫雜音,如果有,可適當(dāng)降低參數(shù)02-03 PWM載波頻率,嘯叫聲就會明顯減小。但是這樣又會使變頻器對外部設(shè)備的電磁干擾增強,功率模塊IGBT溫度升高,所以必須找到一個平衡點,既減小了嘯叫,又不干擾其他設(shè)備。因此,不是PWM載波頻率越小越好。
5)試機運行。上述工作做完以后,就可以帶載試機。觀察磨削過程有無異常。一般按上述步驟調(diào)試完成后,磨削加工不會有問題。
4、結(jié)語
改造后的數(shù)控內(nèi)圓磨床經(jīng)過1年多時間使用,設(shè)備運行穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)變頻器或磨頭電主軸出現(xiàn)問題,完全滿足生產(chǎn)工藝要求。并且設(shè)備功能完善,節(jié)約了成本,值得推廣和借鑒。
來源:《機械工程師》 2019年07期
