發(fā)動機曲軸前油封脫落漏油問題分析及解決方案
2020-12-24葉鄭穩(wěn) 羊富勇 戶貴云 施中模
(奇瑞汽車股份有限公司)
曲軸油封是發(fā)動機總成上關(guān)鍵的密封元件,其密封效果不良會直接導(dǎo)致潤滑油量減少,影響發(fā)動機的正常運行。
曲軸油封的密封分為兩處,一處為與安裝孔的靜態(tài)密封,一處為與曲軸的動態(tài)密封。靜密封是靠油封外圈橡膠與安裝孔的過盈配合;而與曲軸旋轉(zhuǎn)的動密封則是利用油封唇口的回油溝槽與曲軸的運動匹配,依據(jù)螺旋桿泵油原理將唇口與曲軸間隙中的潤滑油泵回發(fā)動機曲軸箱內(nèi),來實現(xiàn)密封的。由于是運用泵油原理產(chǎn)生的密封,該動密封只能在油封內(nèi)外壓差小于一定值時適用。
某汽油發(fā)動機曲軸前油封裝配在機油泵總成(油封座)上,其泵(見圖1)由曲軸直接驅(qū)動,工作時泵高壓油腔內(nèi)的少許潤滑油會從內(nèi)轉(zhuǎn)子端面處泄漏到曲軸處。該處需要前油封進行密封阻擋,以使?jié)櫥土骰匕l(fā)動機曲軸箱內(nèi)(見圖2)。該款發(fā)動機在整車以及AUDIT試驗中出現(xiàn)了多例曲軸前油封脫落漏油事件(見圖3),同時發(fā)現(xiàn)油封被磨損。該問題為前油封脫落出安裝孔引起,即油封外圈靜密封發(fā)生問題。在進行多方面的排查分析后,我們鎖定發(fā)生問題的根本原因,并有針對性地進行改進,成功解決了該汽油機的曲軸前油封脫落漏油問題。

原因排查分析
從曲軸前油封壓裝工藝來分析,密封唇口由工裝(表面涂油)導(dǎo)向,外圈涂油壓裝至機油泵油封孔內(nèi),壓裝到位時有保壓時間,防止油封回彈。壓裝工序能保證油封外圈無擦傷、切邊,油封偏斜程度裝配不超差。整個裝配工藝及裝配效果良好,加上問題都是發(fā)生在發(fā)動機運行過程中,可以首先排除裝配原因。
進一步使用魚刺圖進行原因分析,重點排查油封拔脫力的相關(guān)尺寸符合性和制造過程能力、油封受力情況,得出如下結(jié)論:
1.油封拔脫力
(1)油封外圈直徑、圓度 過盈量大小是影響油封拔脫力的重要因素,油封外圈直徑、圓度是影響過盈量大小的因素。對失效零件同批次油封外圈直徑進行測量分析,尺寸公差控制在+0.1~+0.15之間(外徑公差設(shè)計要求0~+0.15mm),過程能力Cpk=1.68滿足要求。油封外圈橡膠由模具成形,一致性能夠保證,并對油封進行投影測量分析滿足要求。
(2)油封安裝孔直徑、圓柱度 油封安裝孔直徑是影響過盈量大小的另一因素,對失效油封的安裝孔直徑進行測量,公差控制在+0.015~+0.029之間(直徑公差設(shè)計要求0~+0.039mm),同批次零件的油封安裝孔直徑測量分析,過程能力Cpk=1.74滿足要求。對失效油封的安裝孔直徑采用多個截面測量評價其圓柱度,測量結(jié)果滿足圓柱度0.01mm的要求。
(3)油封安裝孔粗糙度 油封安裝孔內(nèi)壁的粗糙程度是油封拔脫力的另一重要因素,內(nèi)壁過于光滑易致使油封脫落,該孔粗糙度設(shè)計要求Ra1.6~3.2。對失效油封的安裝孔粗糙度進行測量,Ra2.14符合油封裝配要求;對同批次零件的油封安裝孔粗糙度測量分析,過程能力Cpk=3.90滿足要求。
以上三項調(diào)查后初步確認(rèn)制造過程無異常,但設(shè)計參數(shù)是否合適需進一步排查確認(rèn)。
2.曲軸箱壓力
發(fā)動機運行時,由于高溫燃燒氣體會通過活塞環(huán)進入曲軸箱,導(dǎo)致曲軸箱的壓力升高。過高的壓力會破壞曲軸箱的密封,甚至讓油封脫落。
對故障發(fā)動機分別進行臺架及整車復(fù)測試驗,重新壓裝曲軸前油封進行全速全負(fù)荷臺架試驗,運行過程中監(jiān)控發(fā)動機曲軸箱壓力情況。復(fù)測結(jié)果為:曲軸前油封再次脫落磨損,從試驗開始到油封脫落的整個過程中,曲軸箱內(nèi)壓力波動,一直處于負(fù)壓(見圖4)。同時分別進行整車怠速、原地800~2500r/min以及道路40~60km/h情況下驗證監(jiān)控曲軸箱壓力,在不同試驗情況下,曲軸箱壓力一致處于負(fù)壓。試驗證明曲軸箱壓力正常,非油封脫落的原因。

3. 油封內(nèi)側(cè)潤滑油壓力
從前油封的密封來看,還密封了一部分機油泵轉(zhuǎn)子處的泄漏潤滑油,該處的壓力達到何種程度,是需要進行監(jiān)控的。為了監(jiān)控到油封內(nèi)側(cè)潤滑油形成的壓力,在故障機油泵上制作管道(見圖5),一端伸入到曲軸前油封內(nèi)側(cè),并固定在機油泵上,一端在試驗時連接傳感器收集油封內(nèi)側(cè)壓力數(shù)據(jù)。
重新裝配曲軸前油封進行全速全負(fù)荷臺架試驗,試驗中曲軸前油封再次脫落漏油,油封表面磨損,整個試驗過程傳感器監(jiān)控到油封內(nèi)側(cè)壓力大于30kPa。當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為4500r/min時,油封內(nèi)側(cè)壓力達到Z大值55.1kPa;而當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為5750r/min?,因油封漏油維持在51kPa左右(見圖6)。拆卸機油泵測量內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙,發(fā)現(xiàn)間隙過大(0.2~0.25mm)。

從試驗結(jié)果來看,復(fù)試過程中故障復(fù)現(xiàn),問題出在機油泵轉(zhuǎn)子處端面泄漏引起的潤滑油壓力高。從設(shè)計檢查來看,機油泵轉(zhuǎn)子的回流通道由于設(shè)計尺寸原因通流截面有限,工作時若發(fā)生嚴(yán)重的轉(zhuǎn)子泄漏會形成高壓,進而引起油封脫落。進一步對故障機油泵進行拆解分析,發(fā)現(xiàn)所用的機油泵均存在內(nèi)轉(zhuǎn)子端面磨損問題(見圖7),而外轉(zhuǎn)子均完好未磨損。問題比較奇怪,但外轉(zhuǎn)子完好的現(xiàn)象排除了清潔度問題。

問題原因鎖定
綜上分析,油封裝配、油封關(guān)鍵尺寸、油封安裝孔的關(guān)鍵尺寸以及發(fā)動機曲軸箱壓力均不是該發(fā)動機曲軸前油封脫落漏油的原因。根本原因是內(nèi)轉(zhuǎn)子處端面間隙磨損過大,引起泄漏量增多;同時由于回流通道截面有限,過多的回流潤滑油引起油封內(nèi)側(cè)的壓力升高,Z終致使油封脫落漏油。
對于機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子與腔體的磨損分析,有如下幾點原因:
, 機油泵自身內(nèi)轉(zhuǎn)子與腔體的潤滑油量不足,啟動時存在干磨現(xiàn)象。
第二, 首次啟動轉(zhuǎn)速上升過快,在機油泵未充分泵油進行自潤滑時,存在加速過程磨損。
第三, 轉(zhuǎn)子端面間隙過小,在工作過程中油膜厚度不足,導(dǎo)致磨損發(fā)生。
經(jīng)過進一步的調(diào)查可知:
1. 機油泵自身的潤滑油是泵自身帶的,但庫存時間久了以后潤滑油發(fā)生蒸發(fā),一般要求在發(fā)動機生產(chǎn)過程中對泵補加潤滑油。雖然我司生產(chǎn)線有往油道加注潤滑油的措施,但對油道結(jié)構(gòu)和加注量進行核算發(fā)現(xiàn),加注的潤滑油量并不能進入泵腔內(nèi),存在干磨風(fēng)險。
2. 冷啟動測試機、測試電動機升速的條件是發(fā)動機潤滑油的壓強大于70kPa。但我們發(fā)現(xiàn),設(shè)備傳感器的標(biāo)定值比實際值高出了10kPa,且壓力并不歸零。
3. 針對內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙小的原因,制作特殊樣件進行試驗,試驗中再次現(xiàn)了早期的失效模式。特制轉(zhuǎn)子間隙在0.01mm左右的機油泵裝配發(fā)動機進行全速全負(fù)荷臺架試驗,試驗中發(fā)動機曲軸箱壓力波動,一直處于負(fù)壓,監(jiān)控到曲軸前油封內(nèi)側(cè)潤滑油壓力漸漸形成。發(fā)動機轉(zhuǎn)速5500r/min,累計運行74h時油封內(nèi)側(cè)壓力已達到51kPa,累計運行104h后油封脫落磨損漏油。脫落漏油情況同失效模式一致,拆檢機油泵磨損情況同失效模式一致。
整改措施驗證改進
綜上所述,對于機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子與腔體磨損分析調(diào)查的、第二兩項原因為非要因。工程師在原因分析后,立即進行了整改:在潤滑油收集器處(泵進油口)進行補加潤滑油,對冷試機的傳感器數(shù)據(jù)進行重新標(biāo)定以及調(diào)整,以使正常工作。
其磨損調(diào)查出的第三項原因,確定為曲軸前油封脫落漏油的主要原因:機油泵(油封座)內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙小磨損腔體致使端面間隙過大,引起潤滑油泄漏嚴(yán)重,在油封內(nèi)側(cè)形成高壓導(dǎo)致油封脫落。與產(chǎn)品設(shè)計人員、零件廠商設(shè)計人員進行交流確認(rèn),機油泵工作時內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙控制在0.02mm以上不會出現(xiàn)相互磨損,機油泵的內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙理論值要求是0.02~0.07mm。
排查機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙,結(jié)果如下:
1. 對自由狀態(tài)的機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙進行檢測,間隙均在0.02~0.03mm范圍內(nèi),符合要求,但是處于間隙要求下限。
2. 對安裝后(工作時)機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙進行檢測,挑選不同間隙機油泵裝配至機體上,擰緊到產(chǎn)品力矩后測量內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙(見圖8),并與自由狀態(tài)的端面間隙數(shù)據(jù)進行對比,間隙減少約0.02mm。多次試驗對比分析(見圖9),機油泵裝配擰緊后內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙變化趨勢一致;驗證表明機油泵在安裝后,殼體存在變形,端面間隙已不滿足間隙設(shè)計要求。

結(jié)語
工程師共同確認(rèn)了臺架試驗及機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙測量驗證的結(jié)論,針對機油泵轉(zhuǎn)子端面間隙進行了改進,評審機油泵總成圖樣相關(guān)尺寸,明確內(nèi)轉(zhuǎn)子端面間隙理論值要求在0.04~0.08mm;制作樣件機油泵(間隙約0.04mm)裝機進行200h全速、全負(fù)荷臺架試驗,曲軸前油封內(nèi)側(cè)潤滑油壓力與曲軸箱壓力一致(負(fù)壓),機油泵轉(zhuǎn)子、腔體無磨損,曲軸前油封脫落漏油問題得以解決。改進措施固化到制造過程中PFD、FMEA、CP和WI控制文件中。
本次問題的解決為油封脫落分析提供了新的思路,為工程師設(shè)計機油泵提供了參考依據(jù),從而有效避免設(shè)計缺陷的出現(xiàn)。
來源:《汽車制造業(yè)》2015年第19期
